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軋鋼主機阻尼環(huán)優(yōu)化探析論文
為分析阻尼環(huán)產生變形的原因,我們對阻尼環(huán)及其連接部件建立物理模型,進行了有限元計算,分析其變形原因,找出其解決問題的辦法。
受力部件的物理模型
該電機的主要旋轉部件包括主軸、磁極沖片、磁極壓板、磁極線圈等。為提高主軸的抗沖擊和過負荷能力,磁軛與轉軸鍛成一體,在磁軛上加工出鴿尾槽以便安裝轉子磁極。磁極沖片是由1.5mm厚優(yōu)質冷軋鋼板沖制而成,極身下部采用鴿尾結構。磁極線圈帶有普通匝和散熱匝,線圈匝間絕緣采用兩層0.13mm厚上膠Nomex紙,線圈的上、下表面和對地絕緣均使用Nomex紙固化成型。磁極線圈套入磁極鐵心后,用浸膠滌綸氈和環(huán)氧玻璃布板將端部和其它所有縫隙塞滿,加熱固化后使磁極線圈、磁極鐵心和托板成為一體,提高了轉子部分的電氣可靠性。電動機的阻尼繞組采用全阻尼系統(tǒng),阻尼環(huán)之間采用特殊的連接結構,并在磁極之間裝有元寶形撐塊,將磁極線圈壓在磁極上。阻尼系統(tǒng)按電機工況的情況進行結構設計,為避免產生機械疲勞和有害變形,用阻尼環(huán)連接件將阻尼環(huán)直接固定在軸上,同時在阻尼環(huán)和磁極壓板上加工有止口,有效防止了高轉速下阻尼環(huán)變形。阻尼環(huán)連接結構如圖4所示。
在磁極沖片建模過程中,磁極沖片、螺桿、阻尼條和軸以及連接鍵均采用平面應變單元。考慮到軸結構的對稱性,轉軸取整體結構的1/6,約束兩端截面處結點的切向位移,由于螺桿和阻尼條的離心力作用于磁極沖片,而螺孔和阻尼條孔對沖片的剛度沒有貢獻,因此在有限元模型中,螺桿和阻尼條與磁極沖片采用公用節(jié)點連接,材料密度分別用鋼和銅的密度,彈性模量均取一個很小的值,即10000Nm/mm2;連接鍵與磁極沖片配合面采用間隙單元連接,軸和連接鍵的接觸面分別采用位移約束單元,以保證位移的一致性,線圈的離心力以力的形式加載在沖片的兩端。
強度計算
本文采用有限元程序I-DEAS6.0,對TBP7000-6電機的阻尼條和阻尼環(huán)進行了計算。計算模型包括磁極壓板、阻尼條、阻尼環(huán)、收縮環(huán)、螺桿孔、軸和連接鍵,計算參數如下額定轉速:nN=710r/min超速轉速:nN1=852r/min磁極壓板材料:鍛鋼D20Mn磁極壓板彈性模量:E=2.068×105MPa磁極壓板屈服極限:σs=450MPa泊松比:μ=0.29磁極壓板材料密度:=7.82×103kg/m3軸的材料:34CrNi3Mo軸材料拉伸屈服極限徑向:σs≥490MPa縱向和切向:σs≥540MPa阻尼條材料T2紫銅阻尼條材料強度極限:σb=275MPa
改進后的阻尼條應力分布如圖5所示。φ20計算結果:根據實際受力情況,計算了超速轉速下852r/min時9根φ20阻尼條和磁極壓板、軸鴿尾槽以及阻尼環(huán)等的應力,其應力分布圖見圖5,計算結果見表1。由計算結果可以看出,阻尼條應力過大,已經接近其屈服極限,F將阻尼條面積加大,將φ20阻尼條換成φ25阻尼條,其計算后的應力分布圖如圖6所示。根據實際受力情況,在超速轉速852r/min時,9根φ25阻尼條和磁極壓板、軸鴿尾槽以及阻尼環(huán)等的應力分布圖如圖6所示,計算結果見表2。
由計算結果看到,將φ20阻尼條換成φ25阻尼條后,阻尼條的應力由207MPa降低到179MPa。阻尼條應力減小后,阻尼條的變形明顯減小,因此阻尼環(huán)的變形會等到改善。另外經過電磁核算,由阻尼條尺寸的變化而引起電機的電磁參數的變化不大,如:勵磁電流由622A增加到623A;勵磁電壓由79.9V增加到80V。
結語
通過對以上實例的分析,在以后精軋電機的設計中,要充分考慮阻尼環(huán)的變形。而阻尼環(huán)的變形,有可能是阻尼條的應力過大引起的,因此,要合理選擇阻尼條的直徑或改變阻尼環(huán)的結構。以防止阻尼環(huán)的變形。
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