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某水泥生產(chǎn)調(diào)試相關(guān)問題及探討論文

時間:2023-04-27 01:35:38 論文范文 我要投稿
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某水泥生產(chǎn)調(diào)試相關(guān)問題及探討論文

  摘 要:某日產(chǎn)5000 t/d生產(chǎn)線,于2013年建成投產(chǎn)。水泥生產(chǎn)線水泥窯生產(chǎn)調(diào)試期間遇到較多問題,文章就調(diào)試期間遇到的:C3A旋風(fēng)筒塌料、煙室結(jié)皮、熟料結(jié)粒偏小和飛砂大三個問題,進行匯總和探討,針對每個問題,提出了相應(yīng)的解決方案,并在生產(chǎn)實踐中取得較滿意的效果。

某水泥生產(chǎn)調(diào)試相關(guān)問題及探討論文

  關(guān)鍵詞:水泥生產(chǎn);塌料;煙室結(jié)皮

  某日產(chǎn)5000 t/d生產(chǎn)線水泥窯調(diào)試期間遇到很多問題,文章就調(diào)試期間遇到的問題,進行匯總和探討。

  1 C3A旋風(fēng)筒塌料問題

  1.1 現(xiàn)象描述。生產(chǎn)線正式投料以后,產(chǎn)量逐漸增加,產(chǎn)量增加到300t/h以上時,窯尾C3A旋風(fēng)筒(簡稱C3A)壓力頻繁報警(C3B有時也會出現(xiàn)錐體存料現(xiàn)象,但次數(shù)很少),其壓力在1000Pa以下波動,遠低于正常壓力值2500Pa,從壓力上表現(xiàn)為C3A錐體下料不暢,存在積料現(xiàn)象,壓力短時間內(nèi)由1000Pa以下恢復(fù)到2500Pa以上,同時分解爐出口壓力達也到1500Pa以上(當(dāng)時產(chǎn)量正常在1000Pa左右),出現(xiàn)系統(tǒng)塌料現(xiàn)象后,窯功率急劇下滑,這時只能減產(chǎn),現(xiàn)場崗位檢查錐體確實有積料,崗位清理完畢后仍然無規(guī)律出現(xiàn)C3A塌料現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)無法正常運行,停窯檢查處理C3A錐體。檢查發(fā)現(xiàn)C3A錐體包括部分柱體確實有積料現(xiàn)象,積料部分松散不硬,從外觀看不像燒結(jié)過的物料,因此不存在煤灰摻入現(xiàn)象。

  1.2 思路一。①投料后及時重新調(diào)整各級翻板閥,尤其是C3A、C4A的翻板閥,防止內(nèi)漏風(fēng)造成物料存積塌料以及C4A收塵效率低造成C3A負荷大而塌料。②防止大風(fēng)小料造成下料不暢塌料,這次投料在保證氣體成分正常情況下減小系統(tǒng)拉風(fēng)。③考慮到其它廠在遇到此問題時的成功經(jīng)驗,打開C3A的清堵口,以改變此處的溫度梯度或者改變物料的存積趨勢。④雖然從C3A積料成分上不存在煤灰摻入現(xiàn)象,但考慮到本廠所用原煤揮發(fā)分極低,燃燒速度很慢的現(xiàn)狀,主張通過高低位分料提高爐錐體溫度,以緩解煤粉后燃問題,當(dāng)時分解爐出口溫度860℃左右,五級下料溫度950℃左右,存在嚴重的溫度倒掛現(xiàn)象。

  1.3 效果跟蹤。投料采取 ~③措施后系統(tǒng)仍存在塌料現(xiàn)象,系統(tǒng)無法正常生產(chǎn)。

  1.4 思路二。因上述措施沒有效果后,決定通過分料(四級料入分解爐為2高2低)提高爐底溫度,并且穩(wěn)定篦冷機料層來控制三次風(fēng)溫,控制煤粉倒掛后燃現(xiàn)象,以觀察塌料情況是否好轉(zhuǎn)。

  1.5 效果跟蹤。從第一天下午決定通過分料提高爐底溫度,高低分料比例控制在8:2之間,爐底溫度在940-1200℃之間波動,原計劃控制在1050℃的安全溫度,但是無法通過分料穩(wěn)定爐底溫度,不是過低就是過高,現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)C4A側(cè)分料閥和下料翻板閥角度不對,分料閥和下料料幕成平行方向,無法達到準(zhǔn)確控制上下分料的目的(應(yīng)該在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上旋轉(zhuǎn)90°)。鑒于C4A無法控制分料,調(diào)試組決定把C4A下料雙翻板閥調(diào)到最輕,來增加料幕寬度,以緩解現(xiàn)狀,由于翻板閥調(diào)輕后可能存在內(nèi)漏,要求現(xiàn)場崗位加強對C4A錐體的檢查,C4A翻板閥調(diào)試完成后,將C4A分料閥開度固定在7:3,中控主要通過C4B分料閥將爐底溫度控制在1100℃左右,煤粉后燃現(xiàn)象緩解,五級下料溫度和分解爐溫度相差在30℃以內(nèi),這樣從第一天下午分料開始到第二天早上塌料現(xiàn)象明顯減少,但仍未從解決塌料問題,第二天上午10:00左右調(diào)試人員去窯尾檢查分解爐錐體情況,發(fā)現(xiàn)爐底及分解爐第一錐內(nèi)有熟料小顆粒,分解爐內(nèi)有少量結(jié)皮,而且爐內(nèi)顏色很亮,調(diào)試人員要求中控把爐底溫度控制在1050℃左右?蒲腥藛T到廠后也認為塌料是由于煤粉后燃引起的,并且科研人員要求將尾煤燃燒器上移,插入深度加深,將爐底溫度控制在1150℃左右,爐底溫度控制在1130℃左右時,爐內(nèi)顏色偏亮,并且伴隨少量小顆粒,爐內(nèi)結(jié)皮在可控范圍內(nèi),此時塌料現(xiàn)象明顯減少,偶見特別小的塌料但不影響煅燒。

  2 煙室結(jié)皮

  2.1 現(xiàn)象描述。投料初期,煙室結(jié)皮非常嚴重,最厚時可達500mm,煙室內(nèi)非常亮,現(xiàn)場崗位每2小時用高壓水槍清理一次,勞動強度非常大。

  2.2 原因分析。煙室結(jié)皮排除物料有害成分高的因素外,一般主要由于頭煤燃燒不完全造成的。分析當(dāng)時的情況,煙室結(jié)皮的成因主要有以下幾個方面:①因磨機裝載量低,煤粉細度一般都在3.0%左右細度偏粗;因窯運行初期產(chǎn)量低,熱風(fēng)溫度低,煤粉水分高達4.0%左右。②因開始安全運行需要,有意提高篦冷機冷卻風(fēng)量,犧牲了部分工藝性能,造成二、三次風(fēng)溫低。③燃燒器外旋流風(fēng)使用風(fēng)壓20kPa,就當(dāng)時情況有些偏低,煤粉后移現(xiàn)象還是存在。④窯尾氣體分析儀還未投入使用,不能監(jiān)測煙室氣體成分。

  2.3 解決措施。①外旋流風(fēng)逐漸增加到25kPa,后來又加到30kPa,內(nèi)旋風(fēng)控制在7kPa,軸流風(fēng)控制在60kPa左右。②嚴格要求煤粉細度、水分。③篦冷機正常使用,主要滿足工藝要求,冷卻風(fēng)用量正?刂。④要求公司盡快使用窯尾氣體分析儀,實時監(jiān)測廢氣成分。⑤根據(jù)窯尾廢氣成分,及時調(diào)整三次風(fēng)閘板開度,盡量使火焰回收。

  2.4 效果跟蹤。煙室結(jié)皮大大減少,有時會有少許結(jié)皮,僅需每班清理一次即可。

  3 熟料結(jié)粒偏小、飛砂大

  3.1 現(xiàn)象描述。投料初始幾天,窯前飛砂特別大,篦冷機內(nèi)揚塵也非常嚴重,窯內(nèi)、篦冷機內(nèi)特別混,出窯熟料不致密,立升重偏低,大部分為細粉料,篦冷機二室風(fēng)壓偏高一般在9000Pa左右,甚至可達10000Pa(篦冷機推動壓力不高),而且非常不穩(wěn)定,篦冷機調(diào)速頻繁,二、三次風(fēng)溫均偏低。

  3.2 原因分析。①原料磨處于調(diào)試階段,0.2mm篩余一般在6%左右,而且當(dāng)時為了燒成系統(tǒng)考核,生料質(zhì)量控制要求不嚴,窯前、篦冷機內(nèi)一片昏黑。②操作人員總認為燃燒器活力不足,頻繁調(diào)節(jié)燃燒器。③熟料實際硅率偏高,開始在2.85左右。

  3.3 解決措施。①在生料庫存允許條件下,將原料磨產(chǎn)量降到最低,保證0.2篩余合格。②將硅率降低至2.6左右(因配料成分限制降低程度很。"墼诒WC窯筒體溫度不高的前提下,把外旋流風(fēng)加到最大(30kPa)。④嚴格控制煤粉細度和水分。

  3.4 效果跟蹤。窯前、篦冷機內(nèi)飛砂大大減少,熟料結(jié);謴(fù)正常,篦冷機二室風(fēng)壓、蓖速能夠穩(wěn)定控制,二次風(fēng)溫最高達到1100℃。

  4 結(jié)語

 。1)采用爐內(nèi)分料提高爐底溫度,較好的解決了C3A旋風(fēng)筒塌料問題。

  (2)通過控制內(nèi)外旋風(fēng)風(fēng)壓、煤粉水分細度、篦冷機風(fēng)量較好解決了運行初期的煙室結(jié)皮問題。

  (3)通過調(diào)節(jié)生料輥壓機產(chǎn)量、硅率、外旋流風(fēng)壓以及控制煤粉細度水分解決了熟料結(jié)粒偏小和飛砂大問題。

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